一、研究背景
在蒸汽管道中會有一定的散熱損失,使蒸汽沿著主管道方向產(chǎn)生冷凝水。82%蒸汽系統(tǒng)中有都存在著不同程度的水錘現(xiàn)象。蒸汽系統(tǒng)水錘不僅是一個系統(tǒng)問題,也是一個安全問題。
某煤業(yè)工業(yè)區(qū)及往換熱站輸送的管道介質(zhì)均為蒸汽,特別是燃氣動力站通往山上換熱站管道介質(zhì)為蒸汽,全長930米,落差135米。受地質(zhì)變化影響,蒸汽管道出現(xiàn)部分下沉、位移, 又受外界環(huán)境溫差影響,導(dǎo)致冷凝水不能及時排出干凈,引起水錘沖擊,伴隨著管道振動,有類似于爆炸的“砰砰砰”的響聲,致使蒸汽管道劇烈震動,嚴重時導(dǎo)致管道焊接處破裂甚至撕裂管道,損壞閥門和設(shè)備,在破裂處造成蒸汽泄露,造成極其危險的環(huán)境狀況,導(dǎo)致工業(yè)區(qū)、生活區(qū)大面積停暖,有時會引發(fā)重大安全事故。
二、研究內(nèi)容
1.研究思路
通過合理改善、系統(tǒng)優(yōu)化、正確運行,消除水錘及安全影響。利用疏水閥和旁通閥共同作業(yè),將主蒸汽管道內(nèi)冷凝水盡快排出,保證蒸汽輸送管道暢通,確保燃氣動力站分汽包送出的蒸汽是無雜質(zhì)、無冷凝水的干飽和蒸汽,保證蒸汽輸送管道暢通,消除主蒸汽系統(tǒng)中水錘的影響,及時將蒸汽送到熱交換站,保障礦區(qū)生活區(qū)供暖安全可靠。
改造前
改造后
2.技術(shù)方案
針對主蒸汽管道水錘現(xiàn)象,技術(shù)人員經(jīng)過反復(fù)研究試驗,從以下三方面進行優(yōu)化改造:
(1)在燃氣動力站分汽包下部設(shè)置旁通閥門,確保燃氣動力站分汽包送出的蒸汽是無雜質(zhì)、無冷凝水的干飽和蒸汽;
(2)在燃氣動力站分汽包下部安裝自動疏水裝置;
(3)在上山主蒸汽管道沿流向方向、管道低洼處、彎曲變形處安裝自動疏水閥。
三、應(yīng)用效果
該裝置應(yīng)用后,利用疏水閥疏水不疏氣原理,大大減輕了人員的工作量,保證蒸汽輸送過程中的管道暢通,避免水錘現(xiàn)象的發(fā)生,確保供氣系統(tǒng)安全可靠運行。
在經(jīng)濟效益方面,排除故障按每人每工257元,每次需要6人,采暖季約10次左右,可節(jié)約人工費用1.5萬元;燃氣鍋爐每小時用氣量750方,每立方米均價5元,一次大概5小時,節(jié)約燃氣費用18.75萬元。一個采暖季累計節(jié)約20.25萬元。
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