一、項(xiàng)目背景
某煤礦-430人行下山使用的是RJY55-18/728型固定抱索器式架空乘人裝置,2005年12月投入運(yùn)行。由于設(shè)計、運(yùn)行時間較長,原來的重錘張緊方式因安裝位置影響行人、落地式重錘室不便檢查維護(hù)等原因已經(jīng)撤除;當(dāng)架空乘人裝置鋼絲繩的張緊力下降時,就極易出現(xiàn)吊椅著地、脫繩、掉繩、拉壞吊椅、鋼絲繩斷絲、甚至斷繩傷人的事故。為徹底消除安全隱患,杜絕事故發(fā)生,需要增加自動補(bǔ)壓、自動張緊裝置,而增加自動張緊最簡單、最常用的的方式就是增加防爆液壓站,使用液壓自動張緊。
二、研究內(nèi)容
由于受井下作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、安裝空間、設(shè)備防爆等條件約束、影響,需要新購置防爆液壓站、防爆控制開關(guān)、敷設(shè)液壓管路、敷設(shè)動力電纜、控制電纜等。為減少設(shè)備投入、縮短施工周期、提高安全運(yùn)行水平,根據(jù)現(xiàn)有人員技術(shù)水平、現(xiàn)有設(shè)備,利用氣壓傳動動作靈敏、維護(hù)簡單、使用安全、泄漏不會嚴(yán)重影響工作,不會污染環(huán)境的特點(diǎn),提出了利用PLC控制電磁閥,實(shí)現(xiàn)對伺服氣缸的動作控制,來完成對架空乘人裝置鋼絲繩張力的自動控制。
圖1 尾輪張緊液壓執(zhí)行系統(tǒng)
根據(jù)液壓傳動與氣壓傳動的特點(diǎn),首先明確了采用氣動控制、液壓執(zhí)行的方式,來實(shí)現(xiàn)對架空乘人裝置鋼絲繩張力的自動控制的初步思路。根據(jù)需要檢測架空乘人裝置鋼絲繩張力、控制氣源壓力和對多個電磁閥組進(jìn)行控制,使用控制繼電器需要數(shù)量較多、邏輯關(guān)系復(fù)雜、非常繁瑣的實(shí)際情況,確定了使用PLC控制器進(jìn)行自動控制的方案。
圖2 伺服氣缸與油箱手動打壓手柄連接圖
通過研究施工方案、優(yōu)化施工措施,克服該礦人員運(yùn)輸任務(wù)較重,對安全保護(hù)氣動控制、液壓控制元器件精度要求高,施工難度大等諸多困難,利用現(xiàn)有設(shè)備、配件,通過自主革新、修舊利廢等方式,修復(fù)報廢的移動變電站高低壓保護(hù)PLC,PLC裝置控制箱由語音報警裝置控制箱改造而成,最大限度減少新設(shè)備和配件的費(fèi)用投入。
圖3 修復(fù)使用的PLC電氣控制箱
伺服氣缸、雙向五通閥采用自動道岔配件。電接點(diǎn)壓力可以自動感知架空乘人裝置鋼絲繩張力,壓力上下限信號以電信號的形式傳遞給由PLC,PLC控制電磁閥實(shí)現(xiàn)對伺服氣缸的動作控制,進(jìn)一步對液壓執(zhí)行系統(tǒng)的手動油泵進(jìn)行控制,并通過拉緊油缸、儲能器和多個滑輪組實(shí)現(xiàn)架空乘人裝置鋼絲繩張力的保持。
三、項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn)
1.突破傳統(tǒng)思維模式,首次提出實(shí)利用礦井壓風(fēng)管路風(fēng)壓(0.7MPa)對架空乘人裝置鋼絲繩張力(最大可達(dá)16MPa)的自動控制,避免因張力下降導(dǎo)致掉繩、吊椅著地而引發(fā)的人身傷亡事故。其關(guān)鍵技術(shù)已向國家知識產(chǎn)權(quán)局提報專利申請。
2.采用整體設(shè)計,結(jié)構(gòu)簡單、安裝、維護(hù)方便,利用礦井壓風(fēng)管路氣壓傳動進(jìn)行控制,利用液壓傳動作為執(zhí)行,降低了電能消耗和系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用。
四、實(shí)施效果
該項(xiàng)目實(shí)施后,目前運(yùn)行情況良好,提高了該礦架空乘人裝置的安全防護(hù)水平,避免因架空乘人裝置鋼絲繩的張緊力下降導(dǎo)致的斷繩傷人事故的發(fā)生,安全效益顯著。
該項(xiàng)目充分利用現(xiàn)有設(shè)備、配件,通過修舊利廢最大限度減少新設(shè)備、配件的費(fèi)用投入,全部費(fèi)用僅花費(fèi)0.746萬元。該項(xiàng)目創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益34萬元,節(jié)省安裝、調(diào)試時間2天。
轉(zhuǎn)化果平臺咨詢電話:4001817969