一、技術背景
某礦刮板運輸機驅動方式為液力耦合器驅動,電動機的動能通過泵輪傳給液壓介質,液壓介質在循環(huán)流動的過程中又將動能傳給渦輪輸出,實現(xiàn)運輸機的驅動。此種驅動方式存在以下缺點:
1.電機無負荷啟動時電流比較大,對電網影響大;
2.具備一定的調速和多機功率平衡功能,但是精度較低;
3.耦合器維護曼度較大,使用成本較高,一臺維修費用約25萬元,每年配件及維修費用約120萬元。
二、技術研究
由福伊特液力耦合器驅動方式改造為變頻驅動,將原有的福伊特耦合器拆除,采用對輪將電機與減速器直接連接,簡化機械系統(tǒng),利用2臺變頻器,實現(xiàn)變頻驅動。
變頻器是利用電子器件(功率模塊、薄膜電容、疊成母排等)為基礎,實現(xiàn)對電動機的電壓和頻率進行控制,使電源頻率平滑改變,從而使電動機可以平穩(wěn)地啟動,機械磨損和電網波動也降至最小,且能根據工況隨時改變頻率,實現(xiàn)對電機速度的控制。
變頻改造優(yōu)點:
1.實現(xiàn)刮板輸送機重載調速啟動,啟動平穩(wěn),減少機械和電氣沖擊,對電網影響小;
2.可控性優(yōu)異,調節(jié)精度高,速度環(huán)、轉矩環(huán)、電流環(huán)三級閉環(huán)調速,實現(xiàn)機頭機尾動態(tài)功率平衡,平衡度>98%;
3.電機與減速器之間采用對輪直接連接,簡化了機械系統(tǒng),提高了設備的機械效率和可靠性;
4.根據鏈條強度可以設置最大轉矩限制值,減少斷鏈的發(fā)生;5.具備低速檢修模式、正反車模式、倒向模式,操作便捷,便于刮板運輸機的檢修。
三、應用效果
刮板運輸機由福伊特液力耦合器驅動改造為變頻驅動后,經過一年的實踐運行,效果較好,刮板運輸機運行平穩(wěn),斷鏈事故降低,日常的檢修維護工作量減少。節(jié)省了液力耦合器的外委維修費用,每年可節(jié)約120萬元。
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